(香港文匯報記者 于珈琳 遼寧報道)從傳統工業基地到智造高地,遼寧正以新質生產力重塑「老字號」產業的時代底色。隨着工業互聯網的深度滲透,鋼鐵、機械、裝備製造等產業如今煥發新生:一項項「卡脖子」技術在這裏攻克,拉動了行業整體的智能化升級;一大批國之重器在這裏誕生,「國和一號」「華龍一號」核主泵問世,殲-35劃過長空。「十四五」期間,高技術製造業年均增長10.3%、4大集群——航空、機器人、工業母機、綠色石化躋身「國家隊」,14.7萬座5G基站全面鋪開,152個智能工廠晝夜不息……都印證了遼寧傳統工業的轉型決心。
在鋼鐵裝備領域工作了34年,全國人大代表、大連華銳重工集團股份有限公司首席專家孫元華,對上世紀末冶金焦化行業的場景記憶猶新:生產規模小、作業環境差,操作人員在高溫、粉塵和噪聲中與龐然大物般的設備為伴。從那時起,讓工人在安全健康的環境中「體面工作」,就成了她深埋心底的目標。2003年,國家實施東北老工業基地振興戰略,孫元華也獲得機會,帶隊前往德國學習先進的焦化裝備技術。面對巨大的技術代差,她深知單靠模仿沒有出路。經過一年刻苦攻關,她成功將核心技術消化吸收並應用於國產裝備,誕生了亞洲首套大型焦爐機械集群協同控制系統。
焦爐「無人值守」 一鍵自主決策
常年深耕自動控制領域,她清醒地認識到鋼鐵行業亟需裝上自主可控的「智慧大腦」。「十四五」期間,數字化浪潮奔湧,國家將發展數字經濟提升到戰略高度,遼寧也明確提出以「智改數轉」推動產業升級。一次新的轉型機遇悄然來臨。當時,在與客戶對接設備需求時,孫元華遇到了一個行業內的普遍問題:如何實現焦爐機械「無人值守」?「我不是為了減員。」客戶的目標清晰而堅定,「而是為了讓工人能夠體面地在中控室工作,能夠舒服地在空調房實現對設備的控制,從而讓我們的產業更綠色、更智能。」
這句話點燃了孫元華和團隊的攻堅熱情。要實現這個目標,核心是打造一個能替代人工、實現遠程精準協同控制的「智慧中控」。孫元華主動領銜遼寧省的「揭榜掛帥」項目,與高校專家聯手,攻克行業難題。「當時我們揭榜成功,就拿到了省裏的項目補貼,這種對研發工作真金白銀的支持,對於我們沉下心來攻關是非常『解渴』的。」
2021年,這項凝結了1,000多個日夜心血的成果—國內首套「一鍵煉焦」無人值守集群協同控制系統,終於成功交付並投入運行。操作人員無需再親臨爐前,只需在控制中心,通過泛着幽藍光暈的數字孿生大屏,即可實現遠程操作。屏幕上跳躍的實時數據流,精準映射出2公里外生產現場每一台設備的運行狀態與軌跡。每天,工人發出「一鍵」指令,系統便可智能調度128個機構,在133孔焦爐上自主決策、協同運行,完成過去需要多人緊密配合的複雜生產流程。
圍繞「自主可控」 推「智改數轉」
自應用以來,相關裝備已獲得超過30億元人民幣的合同額,並不斷在國內大型鋼鐵企業推廣。這套系統的突破徹底將工人從高溫輻射和煙塵中解放出來,實現了「黑燈工廠」式的生產,同時通過集中控制和流程優化,在綠色環保方面又邁出一大步。
遼寧的工業轉型,繞不開「基礎」與「突破」這兩個關鍵詞。轉型不是另起爐灶,而是在既有基礎上「長」出新優勢。「很多人覺得傳統產業就是『低端』『落後』,該淘汰。但我們用實踐證明,老企業同樣可以高端化、智能化、綠色化。」孫元華的探索,是遼寧推動傳統產業「智改數轉」、邁向高端化的一個縮影。作為全國人大代表,她提出的多項建議,都圍繞着「自主可控」這一核心。在她看來,越是智能化、數字化,越要把關鍵核心技術「牢牢掌握在自己手中」,這是保障產業安全與發展主動權的根基。
從業37年的徐寶軍在去年迎來了職業生涯的「榮耀時刻」:獲評「2025年大國工匠」。作為通用技術瀋陽機床裝配切削工、高級技師,徐寶軍始終扎根在高端數控機床生產一線,更在過去五年主持開展了多項國家級重點研發項目。「技術就像糧食一樣,自立才能自強,這是我這幾年最深刻的感觸。」回望一項項技術難關的攻克,徐寶軍坦言,最令他難忘的是那場持續一年多的精度突圍戰。
突破0.01毫米 變「成品」為「精品」
機床素有「工業母機」之稱,其加工精度直接決定了一個國家精密製造的水平。而0.01毫米——約為一根頭髮絲直徑的七分之一,這在機械領域是一個微妙而關鍵的分水嶺。「當時我們為客戶裝配幾台臥式五軸機床,交付時對方卻說,『你們的機床,沒有靈魂。』」這不僅拷問着徐寶軍團隊,也令這名機床「老將」重新審視國產機床的精度差距。客戶口中的「沒有靈魂」,直觀感受就是運行「不夠絲滑」,其背後正是那毫厘之間的精度差距。
在機床製造領域,公差通常要求在正負零點零幾毫米,表面看差0.01毫米不影響使用,可恰恰是這0.01毫米,分割了「成品」與「精品」,更藏着國與國工業水平的差距。為了突破這0.01毫米,徐寶軍和團隊泡在車間裏,對着圖紙反覆測算,調整切削速度、優化刀具角度,光是調試就試了幾十次,手上的繭子破了又長。直到最後檢測儀器顯示「公差0.008毫米」。
「現在再提起0.01毫米,我可以自豪地說,它已經不再是中國機床行業的天花板,我們不僅追上了這個精度,還在朝着更高標準邁進。」 從2022年接下攻堅任務,到2023年實現關鍵技術突破,這段突圍歷程,被徐寶軍寫進獲評「大國工匠」後的集團內部分享稿中,「在機械製造行業,永遠沒有最好,只有更好,我們從來都不是孤軍奮戰,它連着國家的發展,也承着歷史的囑託。」
高技術製造業年均增速10.3%
向「卡脖子」技術發起總攻,徐寶軍走過的這五年,也正是中國機床行業從「製造」邁向「精造」,實現全鏈條突圍的關鍵期。「過去,高端數控系統、核心功能部件依賴進口,那種受制於人的滋味,我們嘗夠了。我雖是個裝配工,但深知,裝配線上的每一次調試,都是自主可控鏈條上的關鍵一環。」徐寶軍所在的通用技術瀋陽機床在這五年裏也經歷着深刻的變革,從2022年實現十年來首次經營性盈利,到「十四五」末累計承擔國家、省部級、市級科技項目58項,瀋陽機床目前已成為中國最大的中高端數控機床研發生產基地。這一地位的背後,是遼寧產業生態的支撐。「十四五」期間,該省高技術製造業以年均10.3%的速度增長,為高端機床的迭代提供了廣闊市場,關鍵工序數控化率提升至69.3%,從需求側拉動了行業整體的智能化升級。
這五年的突破不僅是技術勝利,更是一種工匠精神的詮釋。「機床的『靈魂』,最終就是人幹出來。」如今擁有自己的勞模創新工作室,徐寶軍矢志要將瀋陽的工業基因傳承下去。「這五年,不論是國家和企業的研發投入,還是對我們一線工人的培養和重視,都讓我感受強烈。」他表示,他和瀋陽機床的一線產業工人還將緊盯「卡脖子」難題,繼續啃硬骨頭,把實戰經驗轉化為技術標準,把關鍵技術牢牢攥在自己手裏。

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